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服裝車間的“微改進”

來源:未知 作者:admin發布日期:2016-12-14 08:01

導讀:近日,公司服裝車間對本車間員工在日常生產工作中的“微改進”進行了梳理,發現這些改進看起來似乎微不足道,但帶來的效率提升集合起來,卻是非常可觀的一個數目。

    近日,公司服裝車間對本車間員工在日常生產工作中的“微改進”進行了梳理,發現這些改進看起來似乎微不足道,但帶來的效率提升集合起來,卻是非常可觀的一個數目。我們一起去看看這個車間生產員工完成的“微改進”,都由哪些亮點——
    一,用電錐代替點位筆點位。某工裝褲貨單口袋多,需要點位工序也很多。班組生產時,要增加點位人員才能不影響流水作業。通過該貨單生產員工在產前會的“腦風暴”,想出用電錐在裁床點位,取消縫制小片點位工序,節省了袋蓋、袋貼的點位工序。原來點位人員每片需用時3秒,現在在裁床用電錐每100層用時13秒,效率提高了20倍。這一小改進,也為后續類似貨單提供了樣板。
    二,利用鐵皮自制腰面拉筒。腰面需要小燙燙一遍止口,劃2條線,每件用時41秒;單針壓線用手捏著劃位壓線,每件用時37秒。生產員工利用鐵皮和模板余料成功進行拉筒設計,使用后省略1條點位工序,效率提高了2倍,而且節約了生產成本。
    三,利用鐵皮自制燙腰擼子。縫制六班員工在生產外銷工裝褲時,利用鐵皮自制了整燙腰面的擼子:腰面夾上擼子后,單手捏住擼子,熨斗按擼子的痕跡進行整燙,整燙效率提升30%,同時減少了硬面料對手部的摩擦,目前已廣泛應用于褲子燙腰工序的生產。
    四,更改拉腰車車位,代替單針操作。縫制工段生產的熒光衣,反光條每件單耗8米,她們將原本用單針操作的雙線熒光條,改為用拉腰車壓雙線一次性成功。熒光衣熒光條使用針位后,節省了1個車工,操作用時也由原來的單針24秒一片,減少到7秒一片,生產效率提高70.8%。
    五,掃粉畫位。縫制三班生產的M010等兩款工裝褲,貼袋、魔術貼等點位工序較多而且位置集中。縫制三班員工根據點位特點,使用點位板結合面料和粉料進行涂抹,點位用時由原來的32秒減少到10秒,生產效率提高68.7%。
    六,自制花樣機定位模板,取消點位。縫制二班生產的ATL款工裝褲,產品需要訂魔術貼的部位較多;魔術貼位置需要人工點位,點位工序人員緊張,花樣機工序半成品流水受到影響。縫制二班員工通過實驗,在設備上根據點位位置加貼模板固定裁片,直接訂魔術貼,省略了點位工序,解決了點位半成品積壓的問題。
 
(責任編輯:admin)
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